现有的问题
问题与讨论:
与铸造厂商检讨后,得知如果金属融汤的温度较高时,该缺陷问题会消除 利用充型分析,先找出发生问题的可能因素 分析参数确认 Class 30 Gray Iron Thermophysical Properties Liquidus: 1518 K (2273 ° F) Solidus: 1273 K (1832 ° F) Pouring temperature: 1700 K (2600 ° F) Pour height: 8 inches Fig1. 充型温度分布(注意:铸件上有一圈金属先进入模穴并且凝固)
Fig2. 充型温度分布(注意:铸件上有一圈金属先进入模穴并且凝固)
Fig3. 充型温度分布(当浇铸的位置稍微偏离竖浇道中心时,充型的方式会与前述浇铸不同)
Fig4. 充型温度分布(当浇铸的位置稍微偏离竖浇道中心时,充型的方式会与前述浇铸不同)
分析结果讨论 目前的分析结果显示,当金属进入模穴时,会有一圈金属融汤进入上半模穴的区域。 先进入的金属融汤由于比较快冷却,后面进入的金属可能无法将先进入的金属融化。 仿真也显示浇铸的速度以及方式也会影响金属融汤的充型状况。 以 X-Ray 实验进行验证 以实时的 x-ray 实验观察金属进入模具内的状况
根据分析结果以及实验,得到下列结论 浇铸方式的调整(位置及速度)可以避免金属发生喷溅形成提前凝固区域的问题。 变更浇铸方式会是最好的方法(尽量减少人工调整的问题) 新的浇铸系统
CEL 提出一种新的进料方式设计,能够在不大幅变更现有模具设计下,尽可能的减少金属喷溅的问题 Fig5. 充型温度分布(新的浇铸系统设计)
Fig6. 充型温度分布(新的浇铸系统设计)
新的浇铸系统与旧的浇铸系统差异
FLOW-3D 可提供流体的表面积变化量,表面积变化量越大,代表该流场越紊乱,越可能造成充型过程中卷入气体。 新的浇铸系统明显优于旧的浇铸系统设计。
FLOW-3D 提供的 Velocity Bin Plot 代表流体表面积变化时的速度大小。 Surface Momentum 以及 Surface Kinetic 越大,代表流场越紊乱。 新的浇铸系统的表面移动速度仅为旧的浇铸系统的 56% 左右。 研究结论 旧有的浇铸系统经过仿真软件( FLOW-3D )的验证,以及采用 X-ray video 进行拍摄,判断初可能发生铸件缺陷的原因。 分析显示问题的发生,可能在于浇铸过程中,有部分金属融汤提前进入模具并且提早凝固,后来进入模穴的金属融汤温度不足以融化该区域,导致该位置发生铸件缺陷。 实时 X-ray 系统也观察到相同的状况。 新的浇铸系统设计主要的考虑在于减少金属融汤的喷溅问题。 新的浇铸系统分析结果显示,在充型过程中,新的浇铸系统 Liquid free surface area 减少了 1.5% Surface Momentum 减少了 64% Surface Kinetic 减少了 77% 新的浇铸系统尚未完全最佳化,这仅是提出一个可解决问题的方向。 |